濕噴台車操作過程混凝土堵塞的常(cháng)見問題和解決辦法
濕噴台車操作過程混凝土堵塞的常見問題和解決辦法
2020-10-12 00:00:00 來源:岩科機(jī)械 點擊:8039
噴漿台車混(hún)凝土堵塞常見故障:
正常泵送的混凝土在管道中心形成(chéng)柱(zhù)狀流體,流動時呈懸浮狀態,表麵包有一層水泥漿(jiāng),作(zuò)為潤滑(huá)劑與管壁接觸,骨料之(zhī)間基本上不產生相對運(yùn)動(dòng)。當某些粗骨料運動受阻時,後麵的骨料運動速度受其影響而滯緩,致使形成粗骨料(liào)集結,而附近的砂漿被擠走,餘下(xià)的間隙(xì)有小骨料填充,水泥漿潤滑層被破壞,運動阻力(lì)加大,速度(dù)變慢,直至運動停(tíng)止(zhǐ)而堵管。
混凝土輸送管路堵管(guǎn)的位(wèi)置判斷:
一、混凝土輸送管道堵塞
若發生堵管故障,液壓係統壓力(lì)將迅速上升,料鬥內料位不(bú)下降,出(chū)口不出料,一般為管路堵塞。
一般(bān)經過幾個行(háng)程(chéng)的反泵運行即可排除堵管,若多次反泵都不能排除,則說明堵管較嚴重,應停機檢查,確定堵塞位置,並迅速組織人力拆除堵塞部分的管道,清除管內的混凝土,重新(xīn)接管後(hòu)再次(cì)輸送。
二、S管閥處堵塞
S管閥處堵塞是逐(zhú)漸形(xíng)成的,主要原因是泵送完混凝土後,沒及時用高壓水衝洗致使管內殘留混凝土,日(rì)久逐漸加厚,堆積固(gù)結,造成堵塞。
泵送混凝土結束後,要用高(gāo)壓水將(jiāng)泵體和S管衝(chōng)洗幹淨。衝洗無效時(shí),可采用釺鎬把殘渣去掉(diào),直至徹(chè)底清(qīng)除為止。
三、進料口處的堵塞
泵送係統及液壓係統均正常,無異(yì)音和振動(dòng),料鬥內有較(jiào)大骨料(liào)或結塊,在(zài)進料口(kǒu)處卡(kǎ)住或拱起而(ér)堵塞。
泵反向運轉以破(pò)壞拱起,使混凝土回(huí)到料鬥,重新攪拌,再正向泵送。如果反向不成,則需(xū)人工清理,予以排除(chú)。
四、分配閥出料口處的堵塞
泵送係統動作突然中斷,並有異響,產生較強烈的振動,但管道內無相應振動。
往料(liào)鬥內(nèi)倒入15~30L水泥漿,使泵反(fǎn)複正反向起動,迫使打(dǎ)開通路,若此法無效(xiào),則隻能人工排除,拆下相連管,去掉閥內(nèi)雜物即可。
造成混凝土堵管的原因:
一、混凝土質量
主要原因:
1、塌落度不穩定
2、單位立方(fāng)水泥量太少
3、含砂率太低(dī)
4、骨料粒徑級配不符合要求
5、攪(jiǎo)拌(bàn)後停留時間太長
對應(yīng)處理(lǐ)辦法如下:
1、保證塌落度在12~18CM之(zhī)間
2、保證≥400kg/m3
3、保證≥40%
4、按混凝土骨(gǔ)料級配的要求重(chóng)新調整
5、重新攪拌
二、混凝土輸送管(guǎn)道
根本原因:管接頭密(mì)封不嚴,漏漿
處理辦(bàn)法(fǎ):更換(huàn)管接頭或密封件(jiàn)
三、操作方法
原因有二:
1、堵(dǔ)管時未(wèi)及時反泵,導(dǎo)致混凝土越壓越緊
2、停止工作時間(jiān)太(tài)長
對應處理(lǐ)辦法:
1、堵管(guǎn)時,應及時(shí)反泵
2、盡量避免。一般停機不得20分鍾。
四、設備故障(zhàng)
堵管原因:
1、分配壓(yā)力不足,擺動不到位
2、擺缸球窩損壞,S管對不上混凝(níng)土缸中心
處理辦法:
1、調整要(yào)到位
2、更換球窩
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