濕噴台(tái)車操作過程混凝土堵塞的常見問題和解決辦(bàn)法(fǎ)
濕噴台車操作(zuò)過程混凝(níng)土堵(dǔ)塞的常見問題和解決辦(bàn)法
2020-10-12 00:00:00 來源:岩科機械 點擊:8052
噴漿(jiāng)台車混凝土堵塞常見故障:
正常泵送(sòng)的混(hún)凝土在管道(dào)中心形成柱狀流體,流動時呈懸浮狀態,表麵包有一層水泥漿,作為潤滑劑(jì)與管壁接觸,骨料之間基本上不(bú)產生相對運動。當某些粗骨料運動受阻時,後麵的骨料運動速(sù)度受其影響而滯緩,致使形成粗骨(gǔ)料集結,而附近的砂漿被擠走,餘下的間(jiān)隙有小骨料填充,水泥漿潤滑層被破(pò)壞,運動阻力加大,速度變慢,直至運動停(tíng)止而堵管。
混凝土輸送管路(lù)堵(dǔ)管(guǎn)的位置判(pàn)斷:
一、混凝土輸送管道堵塞
若發生堵管故障,液壓係統壓力將迅速上升,料鬥內料位不下降,出口不出料,一般(bān)為管路堵塞。
一(yī)般經過幾個行程的反泵運行即可排除堵管,若多次反泵都不能排除,則說明堵管較嚴重,應停機檢查,確(què)定堵塞位置,並迅速組織人力拆除堵塞部分的管道,清除管內的混凝土,重新接管後再次輸送。
二、S管閥處堵塞
S管閥處(chù)堵塞是逐漸形成的,主要原因是泵送完混凝土(tǔ)後,沒及時用高壓(yā)水衝(chōng)洗致使管內殘留混(hún)凝土,日久(jiǔ)逐漸加厚,堆積固結,造成堵塞。
泵送混凝(níng)土結束後,要用高壓水將(jiāng)泵體和S管衝洗幹淨。衝洗(xǐ)無效時,可采用釺鎬把(bǎ)殘渣(zhā)去掉,直至徹底清除為止。
三、進料口處的堵塞
泵送係統及液壓係統均正常,無異音和振動,料鬥內有較大骨料或結塊,在進料口處卡住或拱(gǒng)起而堵塞。
泵(bèng)反向運轉以破壞拱起(qǐ),使混凝土回到料鬥,重新攪拌,再正向泵送。如果反向不成,則需(xū)人工清理,予以排除。
四、分配閥(fá)出料口處的(de)堵塞
泵送係統動作突然中斷,並有異響,產生較強(qiáng)烈的振動,但管道內無相應振動。
往料鬥內(nèi)倒入15~30L水泥漿,使泵反複正反向起動,迫使打開通路,若此法(fǎ)無效,則隻能人工排除(chú),拆下相連管,去掉(diào)閥內雜物(wù)即可。
造成混凝(níng)土堵管的原因:
一、混凝土(tǔ)質量
主(zhǔ)要原因:
1、塌落度不穩定
2、單位立方水泥量太少
3、含(hán)砂(shā)率(lǜ)太低
4、骨料粒徑級配不(bú)符(fú)合要求
5、攪拌後停留時間太長
對應處理辦法如下:
1、保證塌落度在12~18CM之間
2、保證≥400kg/m3
3、保證≥40%
4、按混凝土骨(gǔ)料級配(pèi)的(de)要求重新調整
5、重新攪拌
二、混凝(níng)土輸送管道
根本原因(yīn):管接頭(tóu)密封(fēng)不(bú)嚴,漏漿
處(chù)理辦法:更換管接頭或密封件(jiàn)
三、操作方法
原因有二(èr):
1、堵管時未及時反泵(bèng),導致混凝土越壓越緊
2、停止工作(zuò)時間太長
對應處理辦法(fǎ):
1、堵管時,應及時反泵
2、盡量避免。一般(bān)停機不得(dé)20分鍾。
四、設備故障
堵管原因:
1、分配壓力不足(zú),擺動不到位(wèi)
2、擺缸球窩(wō)損(sǔn)壞,S管對(duì)不上混凝(níng)土缸中心
處理(lǐ)辦法:
1、調(diào)整要到位
2、更換球窩